大家好,图片中是一款电源产品,位置是次级变压器的引脚焊盘,出货大约一年左右客户退回说无输出,拆开后是焊锡裂了,有两个不良品都是,都可能有什么原因出现这种不良,就做哪些分析能找到不良原因,请各位多指教。谢谢
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焊锡裂纹.docx
2017-6-26 09:51 上传
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图片
多数是焊盘参数不合适
主要是什么参数不合适,我可以试着再修改验证。
单面板要有泪滴,增加焊盘面积,防止敷铜在根部折断。最好还施加一点预应力(变压器底部垫点软东西)。
双面板焊盘孔径不能太小(也不能过大),要使焊锡能通过孔内缝隙(毛细力)浸润到顶层,形成铆钉形状,不能只靠敷铜受力。
当然,这都要仰仗你变压器钢引针事先的良好镀锡。
补充说明,从产品及图片上可看到,焊锡裂是从焊锡中间偏上一点的部位裂的,不是在根部。变压器在插的时候在底部有点黄胶防止波峰焊后再点在旁边点白胶,防止跌落振动时变压器铜箔出现受力从PCB板上剥离,这个产品是单面板的。
这样的话就是钢针与锡的附着力太低,提高一点温度应该可以解决。
我发一了个从变压器上拆下来的引脚,引脚上有焊锡,我原以为是引脚不上锡是与焊锡是分离状态,但图片上看不是。
这样看好象是锡的问题。
先测试一下,这几个裂开的焊点的温度, 满载工作4个小时。
怀疑是工作温度高后,锡被氧化了。主要是温度。
温度我在想怎么测试才能较准确,再做测试,依你的判断,温度达到多少会出现这种不良?
昨天开始测试开裂的焊盘温度是80度。
这种是过炉后,锡没有完全冷却凝固时,板子运输中变压器由于自身重力产生了下压力.如同变压器没有插到位,后面的运输振动将变压器振动到位.就会有此现象的焊点.出货时没有对锡点做外观检查,导致不良品流出.
wo我比较同意这种观点
在工厂做PE多了,见过此现象.只是没有很好的预防对策,只能通过目检查出.
感觉像是焊锡质量不好造成的,焊盘本身并没有脱落。
我也怀疑过是锡的问题,但如果是锡的问题,应在制程中或所有的产品上都出现这种问题,不应只出现在这个产品上;或是变压器温度高的问题,但从其它产品有PCB板变的焦黄(也就是温度更高)的产品上也没有发现这种问题,如何可验证或排除锡的质量问题?
同时也要结合4楼的问题啊,如果仅仅是锡膏的问题,焊接完了放那里不动,估计也不会这样。
发一张拆下的变压器图片,长的一侧是PCB板及变压器骨架内部分,短的一侧是PCB板上面外露部分。从图片上看,焊锡与引脚也没有不吃锡状态。
提一个疑问,是否与预热温度或是链条的速度如太快有关?
没有多大关系,可以从设计进行优化,如:变压器焊盘孔开大一些,变压器所有东西不要超过变压器骨架的安装支撑点,包括绝缘胶布和引线线头.变压器与相邻元件留合理的间距,让变压器自然平稳的在PCB板上,增加过炉后的冷却时间.
从照片看,很可能出炉过快遇到冷风所至。建议焊后温区温度提高点或链速降低点。
我把大家给出的分析汇总一下:
1、焊锡问题,需要验证,怎么验证?
2、过波峰焊速度太快,焊锡焊接不良。
3、波峰焊后PCB板或元件振动,焊锡受到破坏。
4、冷却速度太快。
以上都要能证明才可以给出定论,我再想办法来验证,大家有好的验证办法希望能发给我,谢谢。
期待中
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